YASKAWA安川机器人100W小型伺服电机SGMPH-01ANA-YR11
安川机器人伺服电机SGMPH-01ANA-YR11参数:
功率:100 W
转速:3000 min
扭矩:0.318 Nm
电流:0.89 A
电压:200 V
励磁方式:永磁式
安装方式:法兰式
耐热等级:B
产地:日本
伺服电机常见故障与解决方法:
1、伺服电机在一个方向上比另一个方向跑得快
故障原因1:无刷电机的相位搞错。处理方法:检测或查出正确的相位。
故障原因2:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
故障原因3:偏差电位器位置不正确。处理方法:重新设定。
2、伺服电机失速
故障原因1:速度反馈的极性错了。解决步骤:
a. 若果可以,将驱动器位置反馈极性开关打到另一位置。
b. 如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。
c. 如使用编码器,将驱动器上的ENC A和ENC B对调接入。
d. 如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
故障原因2:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
解决步骤:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
3、LED灯是绿的,但是伺服电机不动;
故障原因1:一个或多个方向的电机禁止动作。解决方法:检查+INHIBIT 和 –INHIBIT端口。
故障原因2:命令信号不是对驱动器信号地的。解决方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。
4、当伺服电机转动时,LED灯闪烁;
故障原因1:HALL相位错误。解决方法:检查伺服电机相位设定开关(60°/120°)是否正确。多数无刷电机都是120°相差。
故障原因2:HALL传感器故障。处理方法:当伺服电机转动时检测Hall A,Hall B,Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
5、伺服电机高速旋转时出现偏差计数器溢出错误
(1)故障原因:高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误;
解决方法:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确以及是否有破损。
(2)故障原因:运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误。
解决方法:a. 增大偏差计数器溢出水平设定值;
b. 减慢旋转速度;
c. 延长加减速时间;
d. 负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。
(3)故障原因:输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误;
解决方法:a. 增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;
b. 延长加减速时间;
c. 负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。
6、伺服电机在有脉冲输出时却不运转,解决方法:
① 查看控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;
② 检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误、破损、接触不良;
③ 检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;
④ 查看伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;
⑤ Run运行指令是否正常;
⑥ 控制模式务必选择位置控制模式;
⑦ 对比伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;
⑧ 确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。